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行業(yè)動態(tài)

烤鰻廢水水質(zhì)及處理工藝

更新時間:2011-10-09 13:37 來源:未知 點擊數(shù):

廢水水量、水質(zhì)
  該廠擁有一條烤鰻生產(chǎn)線,年生產(chǎn)烤鰻1000t,平均日產(chǎn)5t烤鰻成品,單位產(chǎn)品耗水率30m3,即設計處理規(guī)模150m3/d。
  排入廢水處理站的廢水包括剖殺工序廢水和車間清洗廢水,其中剖殺工序廢水占75%,內(nèi)含血紅蛋白。油脂和鰻魚內(nèi)臟碎塊;車間清洗水主要含油脂和調(diào)味品;旌蠌U水中油脂、NH3-N、SS等指標均較高,具體數(shù)據(jù)見表3。
處理工藝確定
  
廢水處理選擇SBR為主體的處理工藝,廢水經(jīng)過格網(wǎng)和隔油池處理后進入?yún)捬跽{(diào)節(jié)池,并由高位出水口重力流入SBR池,曝氣、沉淀后排放。SBR池中剩余污泥定期由潛污泵提升到污泥干化場,干泥可作為農(nóng)肥,污泥滲濾液回流到調(diào)節(jié)池再處理。
 設計要點

預處理:包括格網(wǎng)和隔油池。
  廢水中含有大量鰻魚的內(nèi)臟碎塊,采用提拉替換式尼龍網(wǎng)袋作為格網(wǎng),有效地防止了該部分物質(zhì)進入后續(xù)處理系統(tǒng),攔截的懸浮物可作為豬飼料,隔油池將油脂回收利用,同時避免了油脂對后續(xù)處理的不良影響。
 厭氧調(diào)節(jié)池
  
廢水經(jīng)1天多的停留后,血紅蛋白等大分子有機物將被厭氧菌分解成有機小分子,更容易在后續(xù)好氧處理中氧化分解。廢水采用重力作用流人SBR系統(tǒng),不設置提升泵,降低了設備投資和運行費用。
 通過SBR系統(tǒng)曝氣調(diào)節(jié)、控制混合液的溶解
  氧和沉淀、閑置時間,使有機污染物得到有效去除,同時達到良好地脫氮效果。

 調(diào)試運行

 培菌、馴化
  ①培菌過程:投加1.5t的濕豬糞作為接種污泥,放入烤鰻廢水進行悶曝,每天排放適量上清液,再補充原水。如此循序漸進,隨著每天更換水量的日益提高,20d后完成活性污泥培養(yǎng),此時池中滿流量時混合液的NLSS已達2500mg/L。
體會

  ① 烤鰻廢水類似于屠宰廢水,需經(jīng)完善的預處理后才可進入生物處理系統(tǒng),避免內(nèi)臟碎塊等大顆粒懸浮物、汕脂等對微生物的不良影響。
  ②廢水中含含大量血紅蛋白,采用厭氧生物法可使之分解成更易好氧生化的小分子有機物。
 、弁ㄟ^調(diào)節(jié)曝氣量,控制混合液溶解氧的方法,能夠保證SBR系統(tǒng)具有良好的脫氮效果。

 結(jié)論

 、賁BR法處理烤鰻廢水效果好,CODcr、BOD5、SS和NH3-N等指標的去除率均達到90%以上。
 、谙到y(tǒng)工藝操作簡單、運行可靠。
 、刍ㄍ顿Y。和两14.4萬元,設備及安裝7.2萬元,噸水投資1440元。
 、苓\行費用低:噸水電耗1.6kw·h,即電費0.63元/t水。